在中石化集团公司开展的"绿色低碳"环保专题教育中,石家庄炼化酰胺化装置四班班组人员深受启发,何不改变液氨脱油的方式呢?一个大胆的想法在大家的互动中产生。说干就干,班组人员坐在一起开始讨论脱油方案,最终制定一个详细的环保型的液氨脱油方案。
石炼酰胺化装置03单元液氨脱油是将液氨中带有油和水及时脱出,否则会影响氨氧化催化剂铂铑的使用寿命。以前脱油时采用外排的方法,现场氨味刺鼻呛眼,不但危害身体健康,而且对03单元的操作冲击很大,对液氨也是一种浪费。
针对这种现象,酰胺化装置四班人员通过不断的实验,摸索出一套详细的脱油方案,改变原来的直排方式,脱油时先关闭辅助蒸发器气相至氨氧化系统的阀门,打开辅助蒸发器至系统管网的阀门,进行脱油,观察压力不变后,说明液氨蒸发器中的油和水已全部脱出,关闭辅助蒸发器去系统管网的阀门,再将辅助蒸发器与氨氧化系统连通,脱油工作完成。
通过一段时间的试行,这种方案安全可靠,彻底改变了以前脱油时现场呛人的味道,不仅使液氨脱油更加绿色,还保护了职工的健康,减少了浪费,促进了人与环境的和谐。