继5月份液氨产量首次突破25000吨后,大化集团合成氨厂7月份再创投产以来新高:液氨月产达到26968吨,超计划2868吨。
为完成月作业计划,合成氨厂克服高温多雨天气给生产带来的不利影响,全力避免非计划停车因素。在工艺方面,该厂从原煤接卸源头抓起,安排专人清除原煤中的木块、铁丝等杂物,消除了高压煤浆泵跳车故障。针对混煤掺烧、煤浆浓度低、原煤潮湿、操控难度大等诸多困难,该厂技术人员随时调整工艺参数,确保煤浆浓度大于60%、有效气含量大于78%.现场操作员加强捞渣机炉渣检测,严格监控氧煤比、氢氮比等一些关键性指标,把生产波动因素降至最低。
低温甲醇洗单元的T0501塔,一直是高负荷生产的“瓶颈”.为此,技术人员对该塔实际运行数据与设计参数进行反复比对、分析,在制定措施稳定装置工况的基础上,还有针对性地增加了抽检分析频次,并安排技术员夜间值班保运,有效提高了工艺气处理量。
连续高温天气,使循环水温度接近工艺设计极值,影响了设备的冷却效果。他们根据现有条件,优化循环水泵和风机的配置,适时调整各工序水冷器和凉水塔回水阀门开度,加大循环水流速,努力降低循环水温度,促进了液氨回收。
为延长装置运转周期,该厂严格实施计划性倒炉消缺、预知性设备检修等措施,消除装置运行中出现的锁渣阀、激冷水泵等故障隐患,确保系统连续稳定运行。(