记者再次造访太化渣山时,搬迁工作依旧在有条不紊地进行,40余辆大卡车来回不停地奔跑在太化与上冶峪村。这个原先黑色的庞然大物已经露出不少的灰色——— 长时间的自燃将渣山体内的炭消耗殆尽。在经历了半个多世纪的孤独与守望后,这个有着75万立方米、100多万吨的废渣山,找到了自己最终的归宿——— 被集中填埋处理。
国家产业政策的“烙印”
太化是我国第一化肥企业,是“一五”期间全国三大化工企业之一。建国初期,虽然有煤炭这一自然禀赋,在太原这个国家能源重化工基地的中心城市,煤化工项目的上马,却也经历了一番周折。最终,在苏联的援助下,1958年,太原化肥厂(后更名为太化合成氨分公司)建厂。由合成氨造气车间间歇气化炉排出的工业废渣开始堆积,形成后来的渣山。
“最多的时候,一天要倒6节火车皮,灰渣重量超过200吨。”太化合成氨分公司副总工程师张密瑞回忆说:“当时厂里还成立了机运处,专门负责卸料和卸灰。高峰时,队伍百人之多。”上世纪80年代,当时近20米高的渣山已经成为太化的 “地标”——— 站在迎泽大街的高楼上远望,就可以看到黑色的渣山。
据了解,太原化肥厂当时有8个造气炉,主要是将蒸汽中的氢用一氧化碳分离出来。分离出的氢气,将跟氮气反应生成合成氨。造气炉产生的废渣,其中的炭含量近20%——— 即使如此,仍代表着当时最为先进的工艺。太化合成氨分公司机运队队长张建慧,从小在太化长大。年过不惑的他,依旧清晰地记得小时候捡炭核的情景:“当时化肥厂子弟小学组织劳动,号召我们 ‘学工’、‘学农’,要求大家必须捡一定数量的炭核,以回收利用。”此外,化肥厂附近的村民,也时常偷偷跑到封闭化管理的渣场,捡炭核以备烧火取暖之用。黑色的渣山、忙碌的捡炭人与周边绿油油的稻田,构成一道别样的风景。
“当时全国生产尿素的企业都不多,而合成氨的氮含量要比尿素高出近一倍。”提起太化当时的辉煌,一名太化员工仍难以掩饰自己的自豪:“当时我们的福利待遇在全市都叫得响。上世纪七八十年代进太化,跟现在考公务员一样难!”
企业困境下的“煤之祸”
太化合成氨车间的造气炉,一直使用焦炭作为燃料。“在倾倒灰渣前都要对其做加水处理。红色的炭灭了以后,温度降下来了,我们再上车皮。通过电动绞车,将车皮拉到渣山山顶倾倒。我们坚持了40余年,基本上没有发生过自燃。”合成氨分公司生产处副处长李业平表示。
一切都在悄然发生着变化。在上世纪80年代,每吨焦炭的价格只有40多元。随后,煤炭、焦炭等原料价格开始上涨。短短10余年,焦炭价格就涨到了千元以上,而合成氨的价格却没多大变化。同时,合成氨生产所采用的工艺也渐渐落后了……为节约成本,合成氨造气炉所用的燃料,从上世纪90年代开始,也由焦炭变为焦炭、煤炭对半掺烧,到2002年,变为彻底烧煤。
由于造气炉燃煤效率不高,大量含硫、挥发物质的废渣被直接倾倒到渣山上,为日后渣山自燃埋下了隐患。2004年开始,渣山开始自燃,一发不可收拾。“一开始,应对的办法主要是浇水。分公司3辆消防车,不停地往渣山上喷洒,平均每天200吨水。光喷洒不顶用,后来就在渣山上插上铁管,不停灌水。接口最终发展到近80个,一个接口连接着7至10根铁管,这些铁管都深深地插进了渣山,但也只坚持了一年。水遇到红炭,又生成可燃性煤气,燃烧加剧。实践证明,这种方法并不可行。”张密瑞说。
此外,太化合成氨分公司还时常组织员工去渣山上灭火——— 工人们将一袋袋的沙土背到渣山顶部,实施黄土覆盖以隔绝空气,但收效并不明显。
期间,山东一家建材厂来到太化,希望与太化合作,制造新型建材,“吃”掉渣山。但该厂将灰渣拿回去试验后发现,这些灰渣经不起煅烧,一烧就变成了灰——渣里含铁量高,不满足要求。渣山得不到及时处置,时常自燃,含硫浓烟随风飘散,附近居民怨声载道,太化职工也多有怨言。以至于有人问起太化怎么走,有群众会说:哪里冒烟往哪走,哪呛人就往哪走。
城市转型的环保范本
与太化渣山自燃相伴随的,是我市环保执法的日渐严厉和公众环境诉求的日渐高涨。太化渣山成为周边环境改善绕不过去的一道坎。因存在重大环境隐患,太化渣山连续3年被列为我市限期治理的重点。
为更深层次地解决渣山自燃的问题,“我们认为关键还在于削减造气炉产生的废料,变废为宝。”合成氨分公司有关负责人董渠清表示。2006年底,该公司采用纯氧气化技术,对造气炉进行升级改造,提高煤炭燃烧率。同时,购置2台75吨锅炉生产蒸汽,将造气炉产生的炉渣全部掺烧。掺烧后,不仅含炭量降至不足2%,而且提高了废渣的利用价值。“现在,它被附近一家企业用来做水泥。”董渠清说。
“刚开始,我们想原地治理。”市环保局区域污染防治处副处长安海明说,“这种方法工艺简单、工程量少且投资少,可一劳永逸。今后若要利用废渣,还可继续利用,但由于渣山堆积量太大,占用了大量土地,严重制约了区域土地规划。当地老百姓对渣山早已心存芥蒂,原地治理存在诸多问题。即使原地治理好,也会影响景观。”之后,又有人提出采用废渣综合利用的方式,消耗掉所有废渣,变废为宝。但环保部门认为,要想将75万立方米的废渣全部应用于生产,必须建设大型的制砖厂来规模生产。设备及厂房投资太大,显然不切实际。而且,这些废渣要全部用于生产也需要一个长期的过程。其间,渣山还会继续污染环境。再者,渣山由于长期自燃,利用价值已不高。综合考虑,废渣综合利用不可行。
最终,环保部门确定渣山必须搬迁。渣山搬迁后,由太化对现场进行绿化。在国家、省有关部门的支持下,市政府筹集大部分资金,太化公司分担一小部分,共筹资1240万元,用于太化渣山的搬迁。渣山往哪搬?环保部门了解到,晋源区金胜镇上冶峪村填埋场,原是一电厂的储灰场。该场1997年批准建设,2000年投入使用时也通过环保部门验收。不过,2007年6月起,一电厂粉煤灰开始外售,且供不应求,储灰场也闲置下来。上冶峪填埋场占地面积为千余亩,设计消纳量为150吨/天,使用期限为50年,有足够能力消纳太化渣山的废渣。经过专家论证,该填埋场成为渣山的“安身”之处。
渣山搬迁从6月5日启动。用市环保局局长陈继光的话说,太化渣山的搬迁,是“太原向历史环境隐患等纵深环境问题宣战的开始”。