大庆石化公司化肥厂依靠科技手段,创新节能工艺,探索节能方法,先后实施了一段炉耗能、油田气消耗等5项节能攻关项目,前10个月节约资金2957万元,将节能成果转化为实实在在的经济效益。
合成装置一段转化炉是化肥生产过程中的重要设备之一,同时也是“耗能大户”。该厂抓住炉内含氧量和烟气量两个关键因素,对一段转化炉炉管导淋、看火口、风门以及连接处等进行集中封堵,降低炉内含氧量,减少热量损失。技术人员还优化工艺,调整引风机、鼓风机转数,在保证燃烧正常的情况下减少因压力引起的漏风。经过优化调整后,一段炉对流段出口含氧量由6.60%降到3.62%,过剩空气系数由1.429降到1.195,综合热效率由90.25%提高到92.36%。经测算,日可节约燃料气10000标准立方米、蒸汽16.8吨,氨综合能耗降低0.286吉焦/吨,年可节约300万元以上。
大庆石化化肥厂主要利用油田气中的氢作为尿素产品的主要原料,为了降低油田气消耗,该厂投用了乙烯废氢回收项目,利用原有氢气管线,通过加装联锁、温压补偿仪表及控制系统消除氢气压力波动隐患,将乙烯上游装置闲置氢气全部“吃掉”。项目投用以来,该厂每天节省油田气25立方千米,平均每天增产合成氨10吨左右,合成氨综合能耗降低0.3~0.4吉焦/吨,每年创效1000多万元
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